当公用系统全停检修的攻坚号角在古雷热电厂区吹响时,一项搁置多年的任务迎来破局——近日,经检修团队协同攻坚,圆形煤场堆取料机控制系统改造项目圆满收官。这场历时多天的技改攻坚,不仅彻底消除了输煤燃料供应系统的隐患,更以“敢啃硬骨头”的担当,为设备稳定运行筑牢了根基。
堆取料机是输煤燃料供应系统的“咽喉”,其控制系统的稳定性直接牵动着燃料供应的“生命线”。服役已超十年的ABPLC控制系统,早已成为悬在众人心头的“隐患”:下位软件缺失历史报警查询功能,设备故障排查如同“盲人摸象”;PLC冗余系统无法正常切换,主系统一旦出问题便可能引发设备停摆;程序版本老旧且无中文注解,组态查看与修改障碍重重;更关键的是,控制系统硬件型号厂家已经停产,备件采购陷入“无米之炊”的困境,对输煤系统安全运行构成严重威胁。
这一隐患多次被提上技改清单,却因系统关联范围广、停机窗口期难协调等难题一再搁置。直至本次公用系统全停检修,借助这难得的“黄金施工窗口”,古雷热电公司下定决心彻底根除这一困扰多年的“顽疾”。
技改团队以“精准适配、长效可靠”为原则,制定了清晰周密的改造方案:将原PLC控制系统整体“换心”为DCS控制系统,保留高压控制部分的同时,精准补上“老毛病”的所有窟窿。改造完成后,设备操作与监控实现质的飞跃:操作台新增的监控屏幕上,设备运行参数动态刷新,故障报警实时显示,历史趋势曲线可随时调取,设备“健康状况”一目了然;远程也能实现对就地设备运行状态的实时监控,即便不在现场,也能全面掌握设备运行情况。从“故障难查”到“一屏掌握”,从“冗余失效”到“稳定切换”,新系统不仅解了燃眉之急,更给燃料供应上了道“双保险”,让设备运行的可靠性得到根本提升。
这场技改自始至终充满挑战。原资料图纸不全,线路走向与逻辑组态只能依靠技术人员对照现场设备逐一梳理,再结合运行规程重新组织编译;省内无类似改造项目可参考,参与的中控厂家此前也未涉及此类设备技改,方案的敲定需反复打磨。面对难题,技改团队迎难而上。十几天里,技改团队扛着工具在设备间穿梭,煤灰沾满工装却始终专注,将所有难题逐个拆解。从线路核对到逻辑优化,从画面调试到远程联动,每一个环节都严格把控,最终实现新系统一次调试成功。
当堆取料机在新控制系统驱动下平稳运转,输煤廊道传来均匀送料声,这场技改攻坚战的胜利已超越“完成任务”本身——它印证着团队直面难题的担当与能力,体现了“肯吃苦、有韧性、善团结、能攻坚”的企业作风,也为公司在稳定能源供应、夯实运行根基的道路上,迈出了坚实且关键的一步。 (汪询朝 朱收敦)